为确保降本增效工作的有效落实,西钢集团焦化分厂优化改进操作方法,取得降本增效工作的新突破。
该厂在降本增效工作中,密切关注生产的每一个细微之处,从薄弱环节抓起。以往,在焦炉炼焦生产过程中,捣固煤饼、装煤时续煤板在碳化室往回运动、机侧装煤掉头掉角、炉门灭烟灭火均会导致煤料洒落在外,每天产生余煤约1.5吨,全部由操作工人集中清理至余煤斗中,由汽车外运到精煤储煤厂,经过输送皮带重新配煤炼焦。铅板这样不仅浪费资源,也给精确配煤带来不利影响。为消除这一现象,该厂建议停止汽车外运余煤,通过提高精细操作的方法来回收余煤。他们的具体做法是:将原来每炉捣固5批次改为每炉捣固6批次,捣固时间由原操作10分钟延长至13分钟,增加捣固煤饼的堆密度;出炉操作卫生由原每10炉清扫一次改为每炉一清扫,把余煤通过提升机送至捣固煤箱内重新炼焦
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